当前位置:首页 > 教学设计 > 依靠科技进步,持续发展突破循环经济实现新跨越 循环经济平台是骗局吗
 

依靠科技进步,持续发展突破循环经济实现新跨越 循环经济平台是骗局吗

发布时间:2019-06-26 04:05:56 影响了:

  摘 要:本文介绍了莱钢特殊钢厂近几年来依靠科技进步,持续改进,大力发展循环经济的企业实践,为实现企业环境和生产全过程清洁化、实现降本增效提供了强大支撑。  关键词:循环经济;余热利用;钢渣磁选;工业水系统闭环利用;除尘灰回收利用;清洁生产
  1 前言
  莱钢特殊钢厂拥有一条电炉炼钢连铸生产线、三条轧钢生产线和一条精整生产线,形成国内较为先进的“炼钢-精炼-连铸-半连轧”短流程生产工艺,具备年产55万吨钢、150万吨材的生产能力。同时每年也会产生电炉灰尘1000多吨,产生钢渣6-7万吨,每年废水排放量约4千立方米,并且产生废气近8亿立方米和二氧化硫约30吨。企业生产在消耗大量废钢、铁水、电能、水等资源的的同时,也产生了大量的废气、废渣和灰尘等废物,这些工业生产废物对环境具有一定的负面影响。
  2 发展循环经济势在必行
  2.1 发展循环经济是企业可持续发展的必由之路
  循环经济是人类为摆脱环境污染、资源短缺困境,追求可持续发展思想的产物。莱钢也是国家较早的发展循环经济试点企业单位。几年来,莱钢特殊钢厂积极开展节能减排发展循环经济工作,将节能减排工作作为贯彻科学发展观和构建和谐企业、促进和谐社会建设的重要举措,贯彻落实“减量化、再利用、再循环”的“3R”原则,把节能降耗、环境治理、放在生存发展、科学发展的高度来认识,系统思考,依靠科技进步,强化工艺革新,从废物里面淘出金子来,促进了经济效益、社会效益的提升。
  2.2 健全制度落实责任
  莱钢特殊钢厂一直高度重视循环经济工作,近年来持续编制了很多管理制度不断提高其运作水平。莱钢特殊钢厂修订了《特殊钢厂循环经济实施计划》,制定了《特殊钢厂环境保护升级指南》,继续贯彻落实为以节约资源、保护环境为核心,以“减量化、再利用、资源化”为原则,以管理创新、技术创新为手段,达到“低消耗、低排放、高效率、环境优、可持续”的总体方针。对水、电、煤气、氧气、余热余能利用、废弃物利用等都制定了详细的措施。制定下发了《特殊钢厂节能减排循环经济目标责任考核办法》,与全厂各车间单位层层签订了《目标责任书》,分解落实了目标责任。实施节能减排循环经济百分考核办法,设置了43个节能减排环保考核项目,实行百分制考核。实行环境保护、节能减排风险抵押金制度,对单位负责人按照不同档次缴纳不同的风险抵押金,按照每月各单位指标完成情况进行阅读考核,并与中层领导干部年薪挂钩考核。成立了由环保科、监察科、工会等部门组成的效能督察大队,对节能减排工作落实情况进行专项督察。利用晨会通报环保节能循环经济责任目标每日完成情况,进行不定期检查、考核,落实了各职能部门职责。确保了全厂动员,形成良好氛围,为大力发展循环经济提供强大动力支持。
  3 发展循环经济生产实践
  3.1 电炉除尘系统项目的实施
  2001年4月电炉顶烟罩除尘系统投入使用,该系统设计烟尘处理能力88万m3/h,基本杜绝了电炉烟尘的无组织排放,改善了职工的劳动条件和周边环境。随着电炉炼钢铁水比例进一步提高(52%~65%),烟尘量加大,又对顶烟罩除尘系统风机进行了扩容和变频调速的改造,满足了生产和环境保护的要求。
  2006年莱钢特殊钢厂为了实现环境保护效益的最大化,对电炉余热余能进行充分利用,向公司提出了新增一套四孔余热除尘系统的可行性报告,该项目实施后不仅可大大提高除尘系统能力,还可回收大量的余热余能,应用于下工序VOD炉的生产,提高产品质量,降低生产成本。公司科学决策,将这一项目列入莱钢2006年烟气治理和循环经济建设重点项目。由于该技术应用于电炉系统在国内还属首创,技术难度大,国内、国际尚没有成功的先例。莱钢特钢厂以厂长为首的攻关组知难而上,克难而进,突破了一道道技术难关,成功地解决了各项技术问题200余项,为系统最终达到既定目标铺平了道路。
  电炉炼钢过程中,产生的大量烟气是严重的污染源,然而烟气的含铁量在60%以上,是烧结生产的香饽饽。目前系统每天除尘灰收集在30吨以上,厂房外不再有烟气排放,带来了极大的社会效应。特殊钢厂通过技术改进,在降俘这些"红魔"的同时,除尘灰的收集量每月已经达到千吨,这些除尘灰经过回收转运,被送到烧结厂进行再利用。每个月创造效益30多万元,为莱钢特殊钢厂降本增效工作做出了贡献。
  3.2 钢渣深度破碎磁选
  提高电炉炼钢的产量与质量必须首先保证原料的供应和质量。以往炼钢原料以废钢为主,废钢中有害杂质Sn、As、Cu几乎100%残留在钢中。要提高炼钢质量,必须选用含杂质较少的钢铁原料,尽可能少用废钢。经化验检测特殊钢厂再生产过程中产生的含铁废弃物含铁量较高,其中电炉钢渣含铁量≥30%(钢渣磁选后的粒钢含铁量≥60%),利用磁选钢渣粉、除尘灰、连铸切割渣、氧化铁皮等通过压块、烧结等深加工,作为电炉炉料按照20%左右的比例与废钢搭配循环利用,不仅可提高炼钢的产品质量,改善和提高钢的物理性能,同时还可以提高电炉的生产能力,降低电耗和生产成本,经济效益可观。
  莱钢特殊钢厂50吨电炉平均钢产量1600吨/天,同时产生废弃钢渣150~200吨。以前,这些废弃钢渣大部分以低价卖给地方企业,经过简单处理就将废渣堆积起来,既占用土地又污染环境,钢渣中含铁物质得不到充分的回收利用,造成很大的浪费。为了将钢渣中的含铁物质充分回收再利用,特殊钢厂采取自主研发、自主制造、自主安装了一套钢渣破碎、磁选系统。该系统主要有储料斗、摆式给料机、颚式破碎机、高强磁自卸式除铁器(2台)、皮带式干选机等组成。根据50吨电炉钢渣呈弱酸性、湿度小、现场粉尘大的特点及除铁器的有关技术参数,我们选用RCYZ-8型两级超强永磁自缷式除铁器(后级的除铁吸力应高于前级的除铁吸力)。其内部磁路采用计算机模拟设计、完善的双磁极结构,保障整机在恶劣环境中无故障长期运行,能够从非磁性物料中自动清除0.1-25公斤重的铁磁性物质。2006年8月,电炉钢渣一级磁选项目竣工。项目投产达到了预期目的,每年可以创造200多万的经济效益。

猜你想看
相关文章

Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网

工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3