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锅炉检测周期_浅析影响CFB锅炉长周期运行的因素

发布时间:2019-06-29 03:59:47 影响了:

  【摘 要】从设计安装、调试、运行和检修角度对影响循环流化床锅炉长周期运行的因素进行分析,并探讨了CFB锅炉向大容量机组方向发展的问题。  【关键词】煤矸石;循环流化床锅炉;锅炉运行
  引言
  神东热电公司上湾热电厂三期工程采用DG520/13.7-Ⅱ1型自然循环、单汽包、超高压循环流化床锅炉。l#、2#炉分别于2009年10月和2009年12月投产,燃用设计煤种低位发热量为14.24 MJ/kg的煤矸石。两台锅炉在试运行168 h后,创造了连续运行90天和97天的国内同类型机组新纪录;而且2#炉再次启动连续运行186天,1#炉连续运行351天,刷新了国内同类型机组长周期连续运行的新纪录。
  1 优化设计方案
  上湾热电厂三期工程力求质量可靠、布置合理、方便运行、美观大方、节约投资原则,不断优化设计方案,对于运行中二次风机、引风机耗电量高,影响机组经济运行的问题,及时与设计单位联系,变更设计方案,对二次风机、引风机进行电机的变频控制,优化了设计方案,节约了投资,并且对设计变更和现场签证严把质量关,为机组的经济性运行奠定了基础。针对生产厂区在居民区附近、厂房占地面积小的特点,对设计系统进一步优化,在不影响系统工艺流程的前提下,对于锅炉本体管道,本着简捷方便原则合理布置,实现了厂房总体占地面积小、单位设备容积率高的特点。
  2 设备选型严谨
  在指导思想上,上湾热电厂三期工程注重高标准和高可靠性,在设计上对设备的可靠性整体规划到位,以均衡配置为原则,注重机组的可靠性管理,对设计单位明确提出了机组的年度可靠性目标:等效可用系数90%,等效强迫停运率2%。
  结合神华公司的煤质特点,所选设备为国内同类型电厂使用中运行良好、安全稳定的设备。其中,三大主机分别由东方汽轮机厂、东方锅炉厂、哈尔滨电机厂供货,锅炉设备为超高压、单汽包自然循环、一次中间再热、循环流化床汽包炉;汽机设备为一次中间再热,单轴双缸双排汽,直接空冷抽汽凝汽式;发电机为静态励磁、空气冷却式。辅机设备通过对国华电力公司所属电厂调研,均采用质量可靠度高的设备,避免了运行中因设备质量原因引起的机组出力降低事件发生,为机组的长周期可靠稳定运行提供了物质保障。
  3 施工质量管理到位
  上湾热电厂三期工程坚持高起点、高质量、高技术、高效率、高效益的建设理念,始终坚持“高起点、高标准、严要求”的指导思想,牢固树立精品意识。
  在项目管理中,严格按照“强条”、施工验收规范、二十五项重点要求等进行施工,充分发挥“小业主,大监理”模式,要求监理单位加强现场管理。编写了《重要节点和隐蔽工程见证点实施细则》和《安装工程创精品实施细则》,根据实施细则进行过程管控,施工工艺的精细化管理水平达到国内领先。
  (1)实现了六个一次成功:锅炉水压一次成功、汽机扣盖一次成功、厂用电受电一次成功、锅炉点火一次成功、汽轮机冲转一次成功、整组启动一次成功。
  (2)受检焊口无损检查一次合格率大于98%;
  (3)针对循环流化床锅炉运行期间,炉膛、分离器的大部分区域为正压区,运行期间漏渣、漏灰现象比较普遍的通病,现场在加强焊接质量管理的同时,采取了渗油试验的方式对密封焊缝进行检查,发现有砂眼、夹渣时及时修补,从而保证了密封的质量。机组投产以来,锅炉岛区域无粉尘、积灰现象,锅炉的密封性达到领先水平,创造了良好的运行环境。
  4 设备调试细致
  针对因为开机时主油压低而影响机组正常运行问题,认真查找原因:如润滑油管有半道焊缝不严密漏油,主油箱内堵头设计问题,在系统进行了分析论证后,将此堵头拆除,机组启动后油系统运行稳定,解决了主油压低的问题,消除了安全隐患。
  5 以优化运行参数为抓手 降低受热面的磨损率
  根据锅炉使用说明书及调试期间的经验数据,制订《运行参数考核细则》,规范了锅炉参数的控制范围,做好小指标竞赛工作。运行人员对锅炉的各部参数做到勤分析、勤调整,结合机组的负荷状态,将各部参数控制在规定范围内,避免了参数波动对设备稳定运行的影响因素,建立稳定运行的长效管理机制。
  (1)将一次风量控制在12.8—13×103Nm3/h,控制炉膛负压在-100Pa以内,床温控制在900℃以下,风室压力由原12.5 kPa降至9.8~10.5 kPa,降低了颗粒终端速度,降低了磨损率,有效降低了锅炉的磨损。
  (2)运行中对二次风量进行优化调整,使上部二次风量大于下部二次风量,实现炉内富氧区呈倒三角形,控制氧量在2.5%~3%。
  (3)严格控制燃料颗粒度和煤种的配比,调整颚式破碎机,保证进料粒度不大于8 mm 。其中,6 mm及以下的燃料占90%,1.5 mm及以下占50%,1.0 mm及以下占30%。
  (4)跟踪监督主要参数,严禁超参数运行。对一次风量、炉膛负压、主汽流量等主要参数严加监督,杜绝超参数运行。、
  (5)严禁受热面壁温超过规定值。根据负荷及壁温的变化关系,合理调配上、下二次风,使各部的烟气温度、工质温度在设计范围内,避免了金属超温现象,防止了爆管现象的发生。
  (6)加强汽水品质监督,控制汽水品质参数在合格范围内。半年来,汽水品质整体合格率大于98%,运行参数稳定为机组长周期运行提供了保障。
  6 检修质量全过程控制
  锅炉停炉后的检修方案由生产技术部、设备维护部、运行部三个部门的人员共同进入炉膛检查,制定详细的检修方案;每位员对管辖区的设备检修质量负责,形成三位一体齐抓共管的质量保证机制,使机组的检修质量得到了明显提升。
  7 结论
  CFB循环流化床锅炉实现长周期运行,要运用系统工程方法实行全过程控制:项目前期注重优化设计方案,优化设备选型是长周期运行的基础,基建期、抓好安装、检修期间的工艺质量是实现长周期运行的保证,运行中做好各个部位的参数控制是实现机组长周期关键。
  在环保型CFB机组快速发展的今天,循环流化床锅炉向大型化发展的方向应为集设计、安装、调试、运行、检修一体化的全过程管理。各个环节的配合更为紧密,对各个环节的精细化管理工作提出了更高的要求。各环节应按照一体化发展的要求,密切配合共同努力,实现CFB锅炉技术在大容量机组的发展。
  作者简介:
  洪海滨(1976-),男,内蒙古鄂尔多斯人,1995年中专毕业,机电专业,一直从事电厂生产运行、管理工作。

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