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锅炉低氮燃烧 [330MW机组锅炉低氮燃烧改造及运行调整]

发布时间:2019-07-04 04:17:43 影响了:

  摘要:介绍了天津国电津能热电有限公司#1炉低氮燃烧器技术改造前及改造后的运行情况,通过在不同负荷下二次风配风方式优化试验、主燃烧器、SOFA燃尽风摆角试验、空预器漏风测量试验、锅炉效率测定及优化试验等方面对本次技术改造进行综合评定,运行结果证明,本次改造后#1锅炉在165MW至330MW负荷之间运行,NOx排放量大幅降低,锅炉效率较高,炉内无结焦现象,主再热汽温、壁温等参数正常。在165MW至330MW 负荷之间,基本上不投SCR就能达到现行国家排放标准,经济效益显著。
  关键词:330MW级;低氮燃烧器改造;双尺度燃烧;运行调整
  作者简介:薛峰(1973-),男,河北邯郸人,天津国电津能热电有限公司,工程师。(天津?300300)信超(1971-),男,河北石家庄人,国华电力公司检修维护部业务经理,助理工程师。(北京?100025)
  中图分类号:TK227.1?????文献标识码:A?????文章编号:1007-0079(2012)24-0152-02
  火力发电厂大气污染排放控制问题,已经越来越受到世界各国政府的关注和重视,发达国家对污染排放控制标准较高。而处于京津唐区域的天津国电津能热电有限公司从投产之初,就同步投入脱硫、脱硝设备,严格执行国家的排放标准:SO2排放控制在不大于100mg/N3,NOX排放控制在不大于200mg/N3。按照国家环保局要求,京津唐区域即将执行新的排放标准,NOX排放要求控制在不大于100mg/N3,现有的燃烧设备及脱硝系统如不改造很难达到要求,寻求一种高效、经济的脱硝方案迫在眉睫,低氮燃烧器改造很快提上日程。天津国电津能热电有限公司于2012年5-6月利用#1机组大修机会,完成对#1炉燃烧器更换工作。
  一、设备简介
  天津国电津能热电有限公司一期2×330MW锅炉是采用美国燃烧工程公司(CE)技术设计和制造的。锅炉为亚临界参数、一次中间再热、单炉膛、自然循环汽包炉,固态排渣,半露天布置,全钢构架,采用平衡通风、直流式燃烧器、四角切圆燃烧方式,制粉系统采用中速磨冷一次风机正压直吹式系统。锅炉型号:HG-1102/17.5-YM33,燃用神华煤。锅炉的设计效率93.5%,锅炉的最大连续蒸发量为1101.6t/h;主蒸汽出口温度为541℃,压力为17.5MPa;再热蒸汽出口温度541℃,出口压力3.617MPa,进口温度为329.9℃,进口压力为3.797MPa,再热器流量为909.7t/h。设计的炉膛出口烟温为1011℃以下。锅炉采用四角切向燃烧、直流式摆动燃烧器。
  改造前NOX排放浓度按照国家标准控制在不大于200mg/N3,每日平均耗氨量在2.5吨左右。
  二、改造前#1炉效率及烟气成分数据
  1.#1锅炉低氮燃烧器改造前锅炉效率试验主要数据(见表1)
  表1?改造前锅炉效率试验数据
  项目名称 单位 工况一 工况二 工况三 工况四
  有功功率 MW 330 300 250 200
  主蒸汽压力 MPa 17.29 17.02 16.42 15.62
  主蒸汽温度 ℃ 537 542.1 540.25 538.4
  空预器A入口烟气含氧量 % 2.32 2.42 3.07 3.34
  空预器B入口烟气含氧量 % 2.83 2.71 3.2 3.77
  修正前排烟温度 ℃ 153.49 151.89 153.4 146.09
  修正后排烟温度 ℃ 161.51 158.24 159.54 152.25
  飞灰可燃物含量 % 0.91 0.44 0.28 0.48
  炉渣可燃物含量 % 0.09 0.10 0.10 0.65
  修正前锅炉热效率 % 92.55 92.78 92.34 92.06
  修正后锅炉热效率 % 92.98 93.14 92.72 92.43
  2.#1锅炉低氮燃烧器改造前锅炉烟气成分主要数据(见表2)
  表2?改造前锅炉烟气成分数据
  项目名称 单位 工况一 工况二 工况三 工况四
  有功功率 MW 330 300 280 250
  SCR入口烟气含氧量A % 2.33 1.92 1.58 3..0
  SCR入口烟气含氧量B % 1.87 2.44 2.08 2.58
  SCR入口烟气NOx含量A mg/Nm3 442 392 421 420
  SCR入口烟气NOx含量B mg/Nm3 398 420 419 452
  SCR入口烟气CO含量A Ppm 195 102 45 10
  SCR入口烟气CO含量B ppm 47 55 120 10
  从以上数据可以看出,改造前锅炉效率较高,但是燃用现有煤种超出设计值50t/h,并且为了保证较低的NOx排量而低氧运行,造成了主再热汽温度、减温水量和排烟温度升高,SCR前实测NOx排放值在400mg/Nm3以上,CO在氧量小于2%的情况下急剧升高。
  三、#1锅炉低NOx燃烧器改造措施
  采用双尺度燃烧技术对锅炉燃烧器进行较大规模的改造,更换现有燃烧器组件,对燃烧器进行重新布置:
  第一,改变炉内切圆直径,#1、#3角切圆由原来的864mm增加至1181mm,#2、#4角切圆维持不变。下端部AA二次风、一次风和SOFA燃尽风为逆时针方向旋转,其他二次风改为与一次风6°角偏置,顺时针反向切入,形成横向空气分级。
  第二,四角主燃烧器(包括一二次风组件,风箱风道等)全部更换, 相应风门执行器换新,燃烧器采用新的整体上下摆动机构,一次风喷口±20°摆动范围,二次风喷口±30°摆动范围。
  第三,A、B层一次风喷口标高保持不变,C、D、E层一次风标高下移;C、D、E一次风喷口采用上下浓淡、中间带稳燃钝体的燃烧器。

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