给水泵前置泵轴承温度高原因分析与处理 给水泵轴承温度高原因
通常情况下,水泵轴承温度不正常升高可能由以下原因引起。
(1)轴承润滑油冷却水管路不畅,冷却能力不够。
(2)热工测点安装不当或损坏等,引起虚假指示报警。
(3)润滑油中含有杂质,轴承磨损导致温度升高。
相近,首次处理的效果不明显。
2给水泵前置泵结构及主要参数
给水泵前置泵转子的轴向推力主要由泵的双吸
结构来平衡,剩余不平衡力由自由端的轴承来承担。传动端的圆柱支持轴承只承受径向载荷,不承受轴向推力。自由端的圆锥滚子轴承既承受泵的径向力
[收稿日期]2010-09-30;[修改日期]2011-03-06
[作者简介]李世雄(1970—),男,山西省人,学士,工程师,从事电厂生产运行管理工作。
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李世雄,等:给水泵前置泵轴承温度高原因分析与处理2011年第29卷第3期
(4)轴承游隙偏小。(5)转子轴向窜动过小。
(6)泵与电动机对轮间距预留不当,泵体内部结构不均衡造成推力过大。
距有明确要求。如果泵与电动机对轮间距超出规定要求,就会在泵体转子部件上产生额外的轴向力。当额外的轴向力很大时,也会造成整个转动部件轴向窜动变小,甚至没有窜动[2]。此次检查中发现泵与电机对轮的实际间距为177.3mm ,比标准要求(175
3.2原因排查
首先对上述前4项原因进行了逐项排查。(1)对润滑油管路进行了检查确认,保证冷却
mm ±1mm )超出了-1~2mm ,这也会加剧轴承温度
的升高。处理时重新调整了泵与电动机的对轮间距,使其达到了标准的要求。
水管路畅通、冷却水流量充足。
(2)检查热工温度测点,保证测点完好、显示正确。
(3)对油室内的润滑油进行了更换。经化验,润滑油各项指标均在合格范围内。
(4)检查轴承滑道、滚珠、保持架等,没有发现明显缺陷,故未更换轴承,只对轴承间的游隙做了增大调整。之后进行了试运,但现象仍与前几次一样,没有任何改观。
通过以上排查,排除了前4项原因,说明给水泵前置泵轴承温度高很可能是由后2项原因引起的。
3.4效果
处理了以上2方面的问题后,给水泵前置泵于
2009-11-21下午再次启动试运,经过4h 的连续运
转检验,驱动端轴承温度稳定在46℃左右,自由端轴承温度稳定在50℃左右,其他各项运行参数、指标也都符合规程要求。
4结束语
类似结构型式水泵的自由端轴承很容易发生温
3.3处理措施
(1)该类型水泵转子的轴向窜动设计值一般为
度高的故障,有时是单一原因造成的,有时是综合因素造成的。京泰公司技术人员通过仔细分析故障现象、反复进行试验查找原因,在现场实施相应的措施后,最终彻底解决了2号机组2号汽动给水泵前置泵自由端轴承温度高的问题,保障了机组的安全稳定运行。
[参考文献]
[1]关醒凡. 泵的理论与设计[M].北京:机械工业出版社,1987:
96-104.
[2]王文斌. 机械设计手册(新版)第三卷[M].北京:机械工业出
版社,2004:111-167.
0.18~0.28mm ,该值充分考虑了转子部件冷态、热
态、膨胀和受力等情况。当转动部件轴向窜动很小、甚至没有时,圆锥滚子轴承外圈和滚珠接触力很大、摩擦剧烈,造成轴承温度快速升高。
此次解体发现转子轴向窜动值只有0.12mm ,远低于设计要求,很容易造成轴承温度升高情况。转子轴向窜动值是通过调整轴承间隔环的间隙来整定的。处理时先更换了轴承,后根据要求重新对轴承间隔环进行了精细加工,使转子轴向窜动值调整到
0.24mm ,满足了设计要求。
(2)京泰公司2号机组给水泵前置泵与电动机采用挠性叠片式联轴器相连,泵与电动机对轮的间
编辑:白永军
高压输电线路巡检有望步入机器人时代
武大动力与机械学院研制出1种高压线路巡检机器人,并在我国部分省市高压输电线路上试验成功。
输电
线路一般每个月需要2次常规巡检。如果采用高压线路巡检机器人,不仅可以加强巡检,及时排除危害线路安全的各种隐患,还可以自动清除输电线路上的覆冰,保证在恶劣环境中的电力供应。巡检机器人包括自主巡检机器人本体、地面基站和后台分析诊断管理软件。其中,巡检机器人本体是以移动机器人作为载体,搭载可见光摄像机、红外热成像仪及其他检测仪器,可自动沿导线或地线行驶巡检。与国外已有的同类型机器人相比,不仅速度更快,而且还能实现电能在线实时补给。
