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[食品中铝残留量的测定方法的改进研究] 铝残留超标

发布时间:2019-08-08 09:53:45 影响了:

  1、原理   试样经处理后,三价铝离子在乙酸-乙酸钠缓冲介质中,与铬天青S及溴化十六烷基三甲胺反应形成三元络化物,于640nm波长处测定吸光度并与标准比较定量。   2、试验仪器和试剂   硝酸,高氯酸,硫酸,盐酸,6mol/L盐酸,1%(体积分数)硫酸溶液,硝酸-高氯酸(5+1)混合液,乙酸-乙酸钠溶液,0.5g/L铬天青S,0.2g/L溴化十六烷基三甲胺溶液,10g/L抗坏血酸溶液。   铝标准储备液:该溶液每毫升相当于1mg铝。   铝标准使用液:该溶液每毫升相当于1μg铝   3、仪器   分光光度计、电热板、马弗炉。   4、操作步骤   4.1试样前处理   4.1.1 国标GB/T5009.182-2003中试样的处理办法(湿法消解)   将试样粉碎均匀,取约30g置85℃烘箱中干燥4h。称取1.000g-2.000g置于100ml锥形瓶中,加数粒玻璃珠,加10mL-15mL硝酸-高氯酸(5+1)混合液,盖好玻片,放置过夜。置电热板上缓缓加热至消化液无色透明并出现大量高氯酸烟雾,取下锥形瓶,加入0.5mL硫酸,不加盖玻片,再置电热板上适当升高温度加热除去高氯酸,加10mL-15mL水,加热至沸腾,取下冷却,用水定容至50mL。同时做两个试剂空白。   4.1.2 改进后的试样前处理方法(干法消解)   将试样粉碎均匀,取约30g置85℃烘箱中干燥4h。称取1.500g-2.000g置于瓷坩埚中,在电炉上炭化完全后置于马弗炉中灰化完全,然后转移到50mL容量瓶中,用1%硫酸溶液定容至刻度。同时做两个试剂空白。   4.2 测定   国标与改进后的方法测定步骤相同,如下:   吸取0.0,0.5,1.0,2.0,3.0,4.0,6.0 mL铝标准使用液(相当于含铝0.0,0.5,1.0,2.0,3.0,4.0,6.0 μg),分别置于25mL比色管中,依次向各管中加入1mL1%硫酸溶液。吸取1.0mL消化好的试样液,置于25mL比色管中。向标准管,试样管,试样空白管中依次加入8.0mL乙酸-乙酸钠缓冲液,1.0mL10g/L抗坏血酸溶液混匀。加2.0mL0.2g/L溴化十六烷基三甲胺溶液,混匀,再加2.0mL0.5g/L铬天青S溶液,摇匀后,用水稀释至刻度,室温放置20min。用1cm比色杯于分光光度计上,以空白调零点,于640nm波长处测吸光度,绘制标准曲线比较定量。   4.3 计算   公式中:   X-试样中铝含量,单位(mg/kg)   A1-测定用试样液中铝的质量,单位(μg)   A2-试样空白液中铝的质量,单位(μg)   m-试样质量,单位(g)   V1-试样消化液总体积,单位(mL)   V2-测定用试样消化液体积,单位(mL)   5.样品分析及前处理方法改进前后的比较   样品分析结果(mg/kg)(如表1)   回收率试验分析结果(mg/kg)(如表2)   结果均扣除样品的含量   改进后方法精密度结果分析   1.加标100mg/kg(如表3)   2.加标400mg/kg(如表4)   6.结果分析   应用GB/T5009.182-2003前处理方法做了大量对比,回收率仅为36.6%:而改进方法后回收率为94.1%,符合回收率在85%~95%之间的要求,且精密度分别为0.36、1.13,符合标准。   用国标(湿法消解)处理造成测定结果低的原因:在湿法消化样品时,由于铝的熔点低,随着加热高氯酸挥发会带走样品中的一部分铝,造成测定结果偏低,回收率低。改用干法消解后,避免了铝的损失,得到了准确的测定结果,而且反复试验验证回收率,精密度都达到了要求。   7.总结   通过改进前处理方法,不仅使测定结果准确,而且提高了检查效率,使我室业务量大增,承担了秦皇岛商检局出口韩国、日本粉条中铝含量的检测任务,并与韩国检测机构做了样品比对,结果相符。同时承担了面食、糕点发证检验、监督检验及委托检验中铝的测定任务,所有数据准确无误,得到了生产企业和同行业的一致好评,改进后的实验方法在同行中得到推广。

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