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因负荷重引起220kV变电站主变油温高的技术分析 转速负荷油温水温对机械效率的影响

发布时间:2019-06-26 04:08:03 影响了:

  摘 要:近年来220kV变电站由于负荷较低前期多为一台主变,但随着负荷的逐渐增加导致主变油温高的事件多有发生,现对一起220kV变电站负荷重导致主变油温高的事件进行分析,并提出预防措施,希望能够减少由该情况引发的变压器故障。
  关键词:变压器;电力负荷;油温
  中图分类号:TM 732 文献标识码:A
  1引言
  电力变压器是发电厂和变电站中的重要原件之一,变压器的负荷超过额定值运行时,绕组、线夹、引线、绝缘部分及油的温度会升高,致使套管、分接开关、电缆终端头和电流互感器等受到较高的热引力,安全裕度降低;导体绝缘机械特性受高温的影响,热老化的累积过程将加快,使变压器的寿命缩短[1、2]。某220kV变电站变压器容量为150MVA,单台主变,双母线接线方式,2008年4月28日投入系统运行。同年8月27日,一条110kV线路作为乐山电力连接国家电网的并网点在该站投入系统运行。两年多来,乐电负荷下网需求增长速度与日俱增,令该站主变过载频频告警,严重危害主变绝缘及附属设备的安全运行。
  2 事件经过
  2009年过载情况:09年7月20日,2号主变出现第一次过载,负荷为150.79 MW。当时乐电公司从该站下网负荷131.55 MW。同年某水电站于09年5月增容,并经110kV双回线路送入该站,上网负荷基本维持在40MW,此时主变过载情况得以缓解。09年下半年乐电公司下网负荷增长迅猛。乐山电力公司出于下网负荷需求,09年10月31日,乐电公司110kV下网线路完成增容技术改造,预计最终下网负荷为180~200MV。
  2010年过载情况:该站2号主变自2010年以来过载情况达到建站以来历史高峰。2010年2月17日18:26分,乐山电力公司一发电厂变压器故障停运,造成该站2号主变负载瞬时飙升至189MW。
  据站内统计数据显示,3月1日至15日, 主变累计过载123小时,平均每日过载12小时。自主变发生过载以来,站内运行值班人员对该情况非常重视,值班人员除及时向各级调度和管理人员汇报主变负荷情况外,另外增加了特巡和红外线测温次数,加强了对主变负荷及油温、油位监视。
  2010年3月2日下午18:21分,2号主变负荷为129.77MW,“油位异常”报警,遥信油温72.8℃,本体油温73.5℃,环境温度18℃,油枕油位接近上限。“油位异常”报警后,当值人员随即组织展开现场本体查看,在确认上层油温(71℃;负荷129.77MW)和油位接近上限后,当即将备用冷却器投入运行(辅助风冷早已启动投入)。18:31分,值班人员将2号主变过载情况汇报地调,要求地调控制主变负荷。地调详细询问有关情况后,于19:05分开始控制下调乐电公司下网负荷。在地调控制下,主变负荷及温度、油位缓慢下降,乐电公司下网负荷由130MW下降至90MW,至此油位明显下降,本体温度也逐渐恢复正常,油温69.5℃,绕组温度78℃。
  3月3日上午,检修单位组织了现场专题查勘分析,在变电站负责人陪同下对监控后台历史运行数据进行了查看收集,并注重对2号主变本体风扇运行情况和油流蝶阀开启状态做了调查,调查结果如下:
  (1)冷却器前后散热片灰尘堵塞较为严重;
  (2)Ⅰ至Ⅵ组风扇出风量不一,散出气流热量也有差异;
  (3)Ⅱ、Ⅴ、Ⅵ组冷却器油流蝶阀有轻微回转。
  当日12:02分,检修人员进行了2号主变油样采集;14:40分,工作负责人进行了2号主变散热器冲洗。检修单位于3月5日由工作负责人再次取主变油样进行分析。
  3月4日,全天2号主变负荷油温及油位正常,证明散热器冲洗效果明显。
  近期,经相关部门与乐山电力公司和从该站上网的水电站进行协调沟通后,积极采取相应措施,一方面加大水电站出力,一方面合理调整乐电公司下网负荷,意在减少和控制2号主变过载工况,缓减主设备运行压力。采取上述措施后,自18日起, 2号主变负荷除偶尔短暂超过(下转第22页)140MW,基本维持在110MW~130MW之间,主变温度油位均正常。
  3 原因分析
  主变过载后,变压器油温随着负荷上升而增高。下面分析一下影响变压器油温升高的其他原因:
  (1)风冷系统风扇散热片在高粉尘污染环境下灰尘堵塞严重,大大减少了散热器的进风量,影响了风扇出力,是造成此次主变油温异常的重要因素。(该站与当地最大陶瓷业生产厂家厂房仅一墙之隔,距离其高排烟囱仅十几米远,全站设备处于高粉尘污染区域。)
  (2)SFPSZ-9型2号主变在冷却系统存在一定的装置缺陷,同样型号的主变在另一220kV变电站类似隐患更为突出,其主要反应在油流蝶阀定位卡子设计不合理,在运行中蝶阀回转甚至关闭以致油流不通畅,影响油循环,散热效果差。在调查中也发现其中三组油流下蝶阀开度不完全,这也是影响主变冷却效果不理想原因之一。
  (3)主变过流的影响,鉴于无功功率与主变铜损之间关系,铜损是电流在绕组的电阻上引起的损耗,这些损耗都将转变为热量消耗掉 [3]。对于2号主变来讲,当时高压侧过高的无功功率也是引发绕组温度高的原因之一。
  4 总结
  首先,加强主变运行监控与巡视检查力度,记录各项相关数据,定期进行分析。尤其加强高峰负荷期间的特巡和红外线测温,密切关注主变冷却器运行情况;严格汇报制度,加强信息传递与沟通。其次,严格执行已制定的预案和防控措施,确保设备安全运行;运行单位针对该型号的变压器开展运行专题分析,提出运行注意事项,在提高运行人员对变压器运行的理论分析能力的同时,从而加强变压器经济运行管理;检修单位针对该型号的变压器做检修专题分析,从技术角度采用可行性手段尽可能改善主变运行工况。
  参考文献
  [1] 熊信银.电力变压器的运行.《发电厂电气部分》第十章.
  [2] 中华人民共和国国家标准.温升.电力变压器第二部分.
  [3] 梁伟.电力变压器常见故障原因浅析[J].电脑知识与术,2005,(0)

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