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【混合器的改进应用】射流混合器

发布时间:2019-06-27 09:06:06 影响了:
【摘要】: 改造前风粉混合器结构示意图改造前风粉混合器存在的问题是:经常发现进入炉膛煤粉不均匀,在燃烧器喷口发现有些粉管煤粉浓度高,有些粉管煤粉浓度低,甚至不来煤粉等现象,造成锅炉运行参数不稳定,汽压、汽温下降,被迫短

  改造前风粉混合器结构示意图

  改造前风粉混合器存在的问题是:经常发现进入炉膛煤粉不均匀,在燃烧器喷口发现有些粉管煤粉浓度高,有些粉管煤粉浓度低,甚至不来煤粉等现象,造成锅炉运行参数不稳定,汽压、汽温下降,被迫短时间降负荷,锅炉容易发生灭火,负荷波动较大;严重时造成一次风管堵塞及烧管。

  分析认为:产生给粉不均匀的原因主要由于原风粉混合器设计不合理。该风粉混合器内的上托板距离下粉口只有60mm,一次风在此处扰动很大,而且风压越高风速越大,扰动就越大,在下粉口处无法形成负压,有时会托住煤粉,造成下粉不畅。而且因结构设计为双托板,阻力太大是造成该处产生正压的原因之一。为进一步证实该风粉混合器不利于正常下粉,我们在给粉机的下粉短节处开口焊接了一吹扫孔,在此处对十二只粉管空载时的负压情况进行测量,结果如下表:

  单位:kPa

  从表中可以看出,十二只粉管在空载时的负压情况不甚理想,靠后墙的两根粉管由于管路长,阻力大,基本无负压,B2、B3甚至冒正压。而在给粉机下粉时,粉管的正压就更严重。

  3改进措施及效果

  根据实际测量情况,我们于9月7日、18日分别对正压B2、B3以及负压较小的A2、A3、C3粉管的风粉混合器进行了改进,改进后的风粉混合器如图2所示:

  图2改进后风粉混合器结构示意图

  改进方法是:

  (1)切除双层托板,改成单层托板,在给粉机下粉管与混合器联接处的后管壁加一块50mm钢板插入风粉混合器内部,使一次风速受压速产生引流作用。

  (2)在给粉机下部短节处距16m层水泥接板300mm左右的落粉管各安装一个测孔,以便测量该处静压数值。

  改进后粉管的负压为下表所示:单位:kPa

  由表可见,经改进后的大部分粉管的负压情况有所好转,投运后效果良好,给粉的均匀性明显提高,一次粉管的堵管情况基本得到控制,但在运行中一次风速波动仍较大。

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