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【PERI大模板胀模原因分析及防治】 模板胀模

发布时间:2019-07-12 04:01:29 影响了:

  摘要:某核电站核辅助厂房墙体模板使用德国PERI大模板体系,因墙体长度与大模板拼装长度存在偏差,需用普通模板来填充两块大模板之间的空挡。在混凝土浇筑后发现普通模板部位出现了不同程度的胀模。通过对胀模原因分析,采取了相应的措施后,胀模得到了有效控制。
  关键词:PERI大模板 普通模板 胀模
  1 施工情况
  1.1 PERI大模板介绍 施工现场使用的大模板由面板、加劲肋(次龙骨)、支撑桁架、稳定机构等组成。面板为1.8cm厚胶合板;加劲肋(次龙骨)为8×24cm的工字木,按间距33cm布置;主龙骨由两槽钢背对(留2.5cm间隙)焊接而成,整体尺寸为8×10cm,按间距1.7m布置;墙体两侧模板用穿墙螺栓拉紧,顶部用螺栓固定,支撑桁架由两根可调节的撑杆连接组成,两撑杆一端连接并固定在混凝土地面上,另一端分别固定在最上、下排的主龙骨上,通过调节撑杆来控制墙体的垂直度。现场使用的大模板的尺寸,由5.7m、4.2m、7.1m三种高度与1.22m、1.83m、2.44m、3.66m四种宽度组合而成。
  1.2 墙体胀模 由于现场墙体长度与模板模数很难正好相符,两块模板间的空挡采用普通模板进行填充。例如NXQ1C23段墙体长6.5m,高5.65m,宽0.6m,配一块1.22m,两块2.44m模板长度为6.1m,这样就会存在0.4m空挡。现场模板安装时空挡部位用普通模板来填充。普通模板的加固方式为:次龙骨7×8cm木方,主龙骨为2×8cm钢板带,钢板带嵌在大模板的主龙骨内,用卡具固定,将两端主龙骨连接。主龙骨与次龙骨间17cm的空隙用木方填充,并打入木楔使次龙骨紧靠主龙骨。
  核辅助厂房C区7月份共浇筑13段墙体,有5段墙体在普通模板与大模板拼缝处存在5mm左右错台,另有4段墙体在普通模板部位出现胀模,胀模部位中间比两端略高,胀模约1~2cm。
  2 原因分析
  进过多次观察,组织质检、工长进行分析,认为产生胀模的主要原因为以下几方面:
  2.1 加固方法、使用材料 普通模板的加固方法、加固使用的材料与大模板不同,两处模板受混凝土压力而产生的变形不同。以NXQ1C23段墙体为例,由公式f=■可以看出,混凝土压力引起模板变的变形量与荷载q、跨度l成正比,与弹性模量E、惯性矩I成反比。
  对影响f的四个参数进行分析:
  荷载q:由于大模板和普通模板处墙体截面尺寸相同,单位高度内混凝土对模板的压力亦相同,即q相同。
  跨度l:取单位高度模板进行分析,两种模板主、次龙骨间距相同,主、次龙骨及模板由穿墙螺杆进行固定,在浇筑混凝土时,两穿墙螺杆间模板可视为两端固定,则两穿墙螺杆间距离为计算模板变形的跨度l。
  大模板穿墙螺杆布置间距为两个次龙骨宽度为66cm,穿墙螺杆布置起自大模板边缘处16.5cm处,墙体NXQ1C23普通模板宽40cm,普通模板两侧穿墙螺栓间距为40+16.5×2=73cm。由此可见普通模板的计算跨度大于大模板的计算跨度。
  材料弹性模量E:大模板次龙骨工字木为一整体组合构件,由两根木方和他们之间的斜撑组成,斜撑限制了木方的变形。所以,尽管普通模板与大模板的次龙骨尺寸相同,但由于构造不同,大模板次龙骨弹性模量要比普通模板次龙骨弹性模量大得多;在一定应力作用下,发生弹性变形小。
  同理,大模板主龙骨由两块槽钢组合而成,尺寸为8×10cm;普通模板主龙骨为2×8cm钢板带,大模板主龙骨的弹性模量比普通模板主龙骨的大。
  截面惯性矩I:由矩形截面惯性矩I=■得知,由于两种模板次龙骨尺寸相同,其截面惯性矩亦相同;大模板主龙骨截面尺寸较普通模板截面尺寸大的多,所以大模板截面惯性矩I要大。
  经过以上分析可以看出,由于普通模板处跨度l比大模板的大,弹性模量和截面惯性矩要小,在q几乎一样的情况下,根据f=■,可以得出,普通模板的变形量要大。
  2.2 模板侧压力大的部位的处理 NXQ1C23段墙体第一排主龙骨距地面20cm开始设置,主龙骨间距1.7m,共设置4排。
  该墙体模板的最大侧压力位置计算:
  墙体混凝土C30,设计坍落度160±30,混凝土初凝时间夜间8h32min,白天6h。
  模板的最大侧压力,可根据混凝土的浇筑速度、浇筑高度、密度、坍落度、温度、外加剂等主要影响因素,可按下列公式计算。
  F=0.22γct0β1β2V1/2
  F=γcH
  式中F:新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(kN/m2)。γc:混凝土的重力密度(kN/m3)。t0:新浇混凝土的初凝时间(h)。V:混凝土的浇筑速度(m/h);根据现场浇注情况,取1.5。H:混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度(m)。β1:外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1.0,掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2;β1取1.2。β2:混凝土坍落度修正系数,当坍落度小于100mm时,取1.10;不小于100mm时,取1.15。β1取1.15。
  F=0.22γct0β1β2V1/2
  F夜间=0.22×25×8.5×1.2×1.15×1.51/2
  =79kN/m2
  F白天=0.22×25×6×1.2×1.15×2.51/2
  =56 kN/m2
  F=γcH=25×5.65=141.25kN/m2
  取最小值,F夜间=79kN/m2,F白天=56kN/m2。
  故模板最大侧压力位置在:
  h夜间=■ =3.16m;h白天=■=2.24m。
  即,若墙体在晚间浇筑混凝土,浇筑顶标高以下3.16m位置处模板侧压力最大;白天浇筑顶标高以下2.24m处模板侧压力最大。
  NXQ1C23段墙体第二排主龙骨设置在浇筑顶标高以下2.05m处,第三排设置在3.75m处,该段墙体混凝土浇筑于夜间进行,有以上数据可以看出,模板侧压力最大处在第二排主龙骨与第三排主龙骨之间中心部位,现场普通模板安装时未在该部位进行加强。
  2.3 布料位置 在浇筑混凝土时,混凝土布料口在普通模板处或距模板太近,混凝土对模板直接产生冲击,使该处荷载突然变大。由前面的分析可以看出,荷载q与变形量成正比,在E和I都已确定的情况下,若使普通模板变形量变小,不在普通模板处布料,避免模板的瞬间荷载,是减小模板变形量的一个有效途径。
  2.4 木楔 在拆模时发现有木楔松动的情况。经分析认为,振捣混凝土会使模板及其支撑架产生振动,振动会造成木楔松动,致使次龙骨与主龙骨间产生空隙,导致胀模。
  2.5 看模 混凝土浇筑过程中看模不到位,对木楔和穿墙螺杆松动的情况未及时进行处理。
  3 改进措施
  根据上述原因分析,现场对模板工程及混凝土施工做了相应改进,具体情况如下:①将普通模板次龙骨更换成与大模板次龙骨相同的工字木,工字木与钢板带之间1cm空隙用木条填充。后发现木条容易受压变形,随改用1cm厚塞铁,效果良好。②在普通模板处布置穿墙螺杆,以减小计算跨度l;在模板侧压力最大部位增加主龙骨和穿墙螺杆。③在浇筑混凝土时,将混凝土布料点布置在普通模板两侧,避免混凝土对普通模板直接冲击。④安排足够的工人进行看模,出现螺杆松动及其他异常情况立即进行处理。
  实施改进措施后,核辅助厂房C区8、9月份共浇筑31段墙体,除1段墙体由于加固木方断裂,造成墙体胀模外,其他墙体普通模板处均未出现胀模,说明改进措施对控制普通模板处墙体胀模是有效的。在后续施工中,几项措施作为PERI大模板防止胀模的成熟工艺在施工中得到了良好运用。
  4 结束语
  PERI大模板施工方便、灵活,周转快,但是因受模数限制,且其加固主要靠穿墙对拉螺杆,因而模板可能会出现局部胀模。发现胀模后应按相关程序组织对胀模部分进行处理,并对胀模原因进行分析,制定相应的措施,通过施工检验措施是否得当,好的措施、经验可以固化成为施工方案,以便得以继承从而更好的指导施工。
  参考文献:
  [1]《结构力学》第三版.李廉锟等主编.高等教育出版社.2004.
  [2]《建筑施工手册——混凝土工程》第四版.徐帆编.2003.

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