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石灰石矿山 [石灰石原料矿山资源综合利用]

发布时间:2019-02-19 04:00:52 影响了:

  鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司一分公司拥有两条2500t/d熟料新型干法水泥生产线,年需石灰石240万吨,2000年建厂初期没有自备石灰石矿山。自备矿山是在第一条生产线投产后,民采石灰石满足不了供应的情况下,鹿泉市政府临时将几家采石厂拆迁之后把矿山划给鼎鑫的,其储量只够约五年生产需要。该矿山在采石厂拆迁之后,矿体及地貌破坏已很严重。仓促投产后虽进行了规模开采,但只是对品位及开采条件较好部分进行了开采,因而造成了整个矿区废渣乱堆、剥离滞后、矿体被压、采准无法进行的局面。自06年下半以来,矿山剥离量急剧增加,矿石资源几近枯竭。整座矿山除东面还剩少量可采矿量(约20万吨)外,几乎将要废弃。自产石灰石量满足不了生产需要,只能高价外购石灰石才能维持生产,给企业带来沉重的经济负担。为解决这一问题,2007年5月,公司对现有矿山进行了技术攻关,重新对现有矿山的采准、剥离,开采及搭配方案进行了整体规划,同时使用矿山剥离废渣代替一部分石灰石进行搭配来确保生产,现在已经分步予以实施。这样,便使一座资源已经枯竭、即将废弃的矿山焕发了青春。
  1.原材料分析及配料方案
  1.1原材料成分分析
  盖层分钙质页岩和泥质灰岩两层其化学成分见表1
  表1 优质矿石、砂岩、钙质页岩、泥质灰岩化学成分平均值
  从表1可以看出,泥质灰岩可与优质矿石搭配使用,钙质页岩可作砂岩使用。
  1.2配料方案
  搭配比例:泥质灰岩:优质矿石=1:4,钙质页岩:砂岩=1:3。搭配前后的物料配比及生料化学成分如下表2、表3
  表2生料配比(%)
  表3生料化学成分(%)
  1.3技术创新点
  经过技术攻关,进厂石灰石质量控制指标修改为: CaO≥47%,MgO≤2.8%,R2O≤0.6%;硫碱比:0.7~1.2;KH:0.890±0.02,n:2.70 ±0.10,p:1.6±0.10;熟料液相量26.8~27.8%,熟料强度3天≥30MPa,28天≥58MPa,回转窑台时达到130吨/小时。废石掺加比例可高达到25%,年利用废石量60万吨,将一座几近废弃的矿山服务年限延长了三年多,取得了可观的经济效益,这在同行业同规模的其它企业是无法做到的,开创了在新型干法窑上大比例使用废渣配料生产水泥的先河。
  2.采取的工艺措施
  2.1搭配废石前石灰石指标为:CaO≥48%,MgO≤2.5%,R2O≤0.3%,如何合理搭配废石及根据窑况确定合适的配料方案(熟料液相量、率值),才能使水泥熟料质量和产量不降低、生产工艺不受影响,是该项目主要攻关的关键技术问题。课题组制定了详细的攻关方案,通过筛选配料方案,在一条窑上试产,同时对进厂原材料、生料、熟料质量实时检测,通过近三个月的试验,将废石掺加量最大、产质量保持在正常水平、生产操作不受影响的配料方案确定为最佳方案。
  2.2根据矿区地质条件和地貌划分为三个部分进行了整体科学规划,合理细化,克服困难,制定切合实际的剥离、采准、开采及搭配方案。
  2.3采用爆破抛落的办法进行开采解决了悬崖边矿体开采不安全、不好作业的难题。
  2.4合理细化、规划,将零散矿及以前需要剥离的废渣予以搭配利用,使一公司矿山矿石可采储量增加525万余吨,其中利用废渣180万吨。
  2.5为保证石灰石的质量稳定性,强化了石灰石出破碎机粒度控制考核和预均化堆场管理,石灰石粒度 30mm通过率由75%提高到85%以上。
  2.6改变过去石灰石配料库上料、停料频繁,出库石灰石随配料库仓位离析严重、质量变化频繁的问题,放慢入库皮带速度,延长入库时间,石灰石质量明显稳定,出磨生料合格率提高了8%。
  3.对科技进步的推动作用
  以前矿山剥离的废渣由于无法利用被废弃,这次攻关的成功,不仅变废为宝,改善了环境,达到矿产资源综合利用的目的,而且为企业创造了巨大的经济效益。同时,也开拓了思路,对企业资源综合利用起到了示范作用。目前,硫酸渣代替铁矿石配料、电厂脱硫石膏代替天然石膏制造水泥已在我公司成功实施,钢渣配料降低煤耗项目也已列入技术规划中。我公司对工业废渣综合利用取得成功,推动了当地其他水泥企业资源综合利用工作的迅速展开,对改善当地环境起到了巨大的推动作用,产生了较好的社会效益。
  4.经济效益
  通过对一公司矿山的技术攻关,把一座资源即将枯竭,就要废弃的矿山起死回生,最大限度使资源得到了充分利用。大量减少了石灰石的外购量,避免了矿产资源的不足对生产造成的制约和不利影响。而且大大降低了采购成本:从06年下半年到2007年5月外购石灰石的成本价1吨最贵时高达21元,综合采购成本价为16.0元。1吨石灰石的生产成本为10元,二者相差6元。而利用1吨废渣的综合成本为7元,二者相差9元。经公司科技攻关后,增加矿石可采储量525万余吨,其中利用废渣130万吨,将产生经济效益(节约成本)525×6+180×9=4770万元。每年可创造经济效益1590万元。
  5.社会及生态环境效益
  一分公司矿山本来就是零时将几家采石厂迁走之后仓促投产的,不仅矿体及地貌破坏严重,且场地上到处都是采石场开采时的废渣。仓促投产后虽进行了规模开采,但只是对品位及开采条件较好部分进行了开采。因而造成了整个矿区废渣乱堆,矿体被压、剥离滞后,采准无法进行的局面,使整座矿山几乎将要废弃。通过以上技术攻关后,不尽经济效益可观,还将取得较好的社会及生态环境效益。
  5.1资源得到了充分有效的开发应用。不仅开拓原本就要废弃掉的525万吨的优质矿产资源,而且综合利用了180万吨废渣。
  5.2以前矿山剥离的废渣由于无法利用被废弃,这次攻关的成功,不仅变废为宝,改善了环境,达到综合利用有限矿产资源的目的,而且为企业创造了巨大的经济效益,同时开拓了思路,对综合利用起到了示范作用,延长有限矿产资源的使用年限。
  5.3通过科学、规范的规模化开采及采完后的复垦及绿化,可以将破坏的地形地貌及地质条件进行修复,同时清理山坡上的浮石,留好安全清扫平台。避免泥石流、滑坡、浮石塌落等地质灾害和安全隐患的发生。■
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