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预制箱梁质量控制要点_箱梁预制质量控制的QC活动全过程

发布时间:2019-05-01 03:53:18 影响了:

  【摘 要】通过QC小组活动,使我公司承接的雷西高速公路第四合同段子午岭特大桥箱梁预制的质量得到有效控制,也随着一次次QC的活动,查找质量问题的原因,采取有效措施,从而使得箱梁预制质量一步步的提升。
  【关键词】箱梁;质量控制;QC;过程
  一、工程概况
  青岛至兰州国家高速公路甘肃段雷西高速公路第四合同段子午岭特大桥,桥址位于子午岭东段,海拔1418m~1620m,属于黄梁地貌。冲沟深切,沟坡陡峻,沟道狭窄,沟底呈U型,无断层地质构造,工程地质条件较复杂。
  桥梁全长1403.5m,总共47跨。桥梁右交角为90度,左幅桥孔布置为41×30+24+4×30+24预应力混凝土连续箱梁,右幅桥孔布置为41×30+25+4×30+25预应力混凝土连续箱梁。下部结构为柱式墩、柱式台、桩基础。全桥共376片预应力箱梁,其中30m的箱梁360片,25m的箱梁8片,24m的箱梁8片。其上部结构为30m预应力箱梁,箱梁梁体为单独预制,简支安装,现浇连续接头的先简支后连续结构体系。箱梁梁高为1.6m,箱梁梁顶设置8cm的现浇桥面板调平层,箱梁采用预制安装,预制梁顶板宽2.4m,厚为18cm。梁板采用预制场集中预制。混凝土强度等级为C50,
  二、QC小组的成立和活动课题选择
  本着QC小组具有明显的自主性、广泛的群众性、高度的民主性、严密的科学性等活动特点,于2011年5月4日,成立了由14名施工管理人员和现场技术人员组成的QC小组。QC小组活动的宗旨:改进质量、降低消耗、提高经济效益。成立后根据已浇筑完成的子午岭特大桥8片30米箱梁,出现的非受力裂缝、表面颜色不均匀、蜂窝麻面等质量问题,选定了“箱梁预制质量控制”为课题,积极开展活动。在此期间,共组织了三次活动,小组以现场活动为主,对箱梁浇筑过程中出现的问题,制定对策,优化施工方案,调整参数,并认真组织实施,不但使得梁体质量大大提高,而且降低了成本,提高了项目的经济效益。
  三、现状调查
  QC小组全体成员于2011年6月2日,进行了首次现场活动,针对已预制的八片箱梁,认真检查,做出了客观的评定。其检查评定的主要项目有:表面平整度、表面颜色、蜂窝麻面、缺棱掉角、外露钢筋、接缝错台、漏浆跑模、非受力裂缝、预埋件位置、砼强度等十项。最后完成了‘质量检查统计表’。运用数理统计原理,对小组成员公认的数据,进行统计和计算,现状质量合格率为95%。根据检查的结果,形成的‘影响箱梁质量因素’和比率分别为下所示:表面平整度:15%;表面颜色:75%;蜂窝麻面:90%;缺棱掉角:50%;外漏钢筋:20%;接缝错台:40%;漏浆跑模:20%;非受力裂缝:90%;预埋件位置:20%;混凝土强度:10%。
  四、设定目标
  根据以上数据,可直观的反应出我们要活动的目标,第一是蜂窝麻面;第二是非受力裂缝;第三是表面颜色。这也是预应力砼箱梁质量控制的重点和难点。
  五、原因分析
  QC小组根据确定的目标,于2011年6月9日在项目部会议室进行第二次活动,展开讨论,各抒起见,总共分析出产生的主要原因有以下几种:
  1、人的因素。A:砼养护不及时;B:砼过振;C:振捣工技术不过关;D:人员配合不默契;E:工作责任性不强。
  2、料的因素。A:配合比不当;B:表面粗细集料离析;C:材料不同批、不同地。
  3、机械因素。A:拌合机电子计量不准:B:振捣器部位分配不合理。
  4、环境因素。A:温差较大;B:风大。
  六、要因确认
  从以上影响因素分析,预制箱梁质量控制的主要因素有以下几种:
  1、人员配合不默契,技术不熟练从而影响砼浇筑速度和砼浇筑质量。
  2、砼振捣不规范:不按技术交底的振捣方法进行振捣,随心所欲,振捣不均匀、不密实,造成蜂窝麻面现象。
  3、材料规格和配合比:不同批次的材料或不同产地的材料,尤其是粗骨料,其本身的颜色不一致,将影响箱梁表面颜色。
  4、养生不到位:脱模后不能及时养护,砼脱水将影响水化反应的正常进行,不仅降低强度,而且加大砼收缩,容易出现干缩裂缝。
  七、制定对策
  找到主要因素后,QC小组针对要因,制定对策,分别给工地实验室、箱梁预制场、设材处以信息传递单的方式,就目前现状提出了对策,指定了目标,要求在三天时间内完成任务,并对信息传递单进行闭合。针对不同的问题,找出原因,采用的目标和对策措施分别如下所示:
  1、人员配合不默契,技术不熟练。原因:施工人员多为新手。目标:配合默契,提高熟练度。对策措施:技术培训,质量教育。负责人:胡立志。
  2、砼振捣不规范。原因:对技术交底学习不够。目标:规范施工、服从安排。对策措施:稳定熟练的振捣工。负责人:胡立志。
  3、材料规格和配合比不满足。原因:不同产地砂石料有混合现象,配合比不准。目标:每片梁用材应同规格同型号,优化配合比。对策措施:不同规格材料应分隔堆放,提前调配好施工配合比。负责人:晏社刚、张爱民。
  4、养生不到位。原因:养生不及时、不连续。目标:连续养护7-14天。对策措施:配备专人养生。负责人:胡立志。
  八、实施措施
  按措施划分,分工实施。组织QC小组成员,定期或不定期研究实施情况,随时了解课题进展,发现新问题及时调查研究、分析原因、采取措施、指定计划,以达到活动之目的。
  1、项目部总工应做好施工前技术交底和作业指导书,并向施工的技术管理人员和作业班组进行详尽交底。
  2、质检负责应现场跟踪作业,从原材料入场,到试验检测数据;从钢筋加工,到模板架设;从第一盘砼拌合,到箱梁预制完成;严格按施工程序施工,必须坚持“自检、互检、交接检制度”,上道工序未经验收合格,下道工序不得进行施工的原则。
  3、现场技术人员熟悉设计图纸,并制定现场施工方案和技术措施使工作计划和质量目标落到实处。
  4、项目部每周召开一次工程例会,主要对存在的问题予以落实。
  九、效果检查
  QC小组于2011年8月10日在箱梁预制场进行了第一次PDCA循环中效果检查活动,及QC小组第三次现场活动。对已完成的50片箱梁做了系统检查,最后对已完成的‘质量检查统计表’数据计算得知,通过第一次循环的42片箱梁,其质量评定合格率为97%,与QC小组活动之前预制的8片箱梁的合格率95%相比,提高了2个百分点,效果极其显著,从而达到了活动的预定目标。
  十、效果分析
  经过我们QC小组的努力,基本上消除了以后预制箱梁存在的问题,总结经验,分工到人,严格控制。通过PDCA循环,箱梁质量大幅度提高。
  十一、总结与打算
  本次QC小组活动,使预制箱梁施工质量有了很大的提高,达到了预期目的,得到业主、监理以及我集团公司领导的高度肯定,同时认识到质量是企业的生命。在今后工作中,我们将继续开展灵活多样的QC小组活动,使QC活动经常化、制度化、全员化,加强检查落实,确保活动质量。
  参考文献
  [1]《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011
  [2]《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95
  [3]《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

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