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对赤峰发电厂FM220420风扇磨煤机分离器改造:磨煤机分离器

发布时间:2019-01-24 03:53:11 影响了:

  1.概述   1.1简介:赤峰热电厂4#、5#6#炉,系北锅BG-130/39-M4锅炉,每台炉安装长春发电设备总厂生产的FM220•420型风扇磨煤机四台,采用雷蒙分离器。锅炉正常运行时,三台磨煤机投入,一台磨煤机备用或检修。1988年12月起,经过调整试运,三台炉相继投产,但是,锅炉一直达不到满负荷运行,这个问题摆在我们面前,急需解决。
  1.2试验分析
  为找出锅炉带不上负荷的原因,根据调试阶段掌握的情况,我们进行了磨煤机出力及锅炉出力试验。
  1.2.1原设计数据
  锅炉额定蒸发量 130t/h
  主蒸汽压力 3.82Mpa
  主蒸汽温度 450℃
  磨煤机参数:
  磨分离器型式 雷蒙式
  磨煤机出力(原煤) 13.5t/h
  磨煤机提升压头 2.5kpa
  分离器出品煤粉细度 R90=45%,R1000≤3%
  分离器出口风量 32000m3/h
  分离器出口风温 120℃
  干燥介质入磨温度 445℃
  煤质分析:
  煤种 褐煤
  QDW 3008×4.187J/G
  WY 23.2%
  Ay 30.953%
  Vr 46.13%
  哈氏可磨系数 40.72
  2.磨煤机出力试验
  该试验选在4#炉1#磨上进行,当时冲击板运行400小时左右,试验前对磨煤机进行了全面检查,机壳护甲,护勾是新更换的,分离器叶片调节灵活,内部无杂物堵塞。
  试验结果:
  磨煤机出力(原煤) 10.5t/h
  通风量 28150m3/h
  磨分离器出口温度 29℃
  磨入口干燥介质温度 550℃
  磨入口风压 0.35kpa
  分离器出口风压 0.95kpa
  煤粉细度 过R90=48.1%,R200=13.4%
   R1000=0.7%
  3.锅炉出力试验
  试验前对各磨煤机调整,使磨煤机尽可能在大出力,然后取煤样,试验结果如下:
  锅炉蒸发量115t/h
  过热蒸汽温度 445℃
  过热蒸汽压力 3.85Mpa
  给水温度(额定104℃) 90℃
  燃煤发热量QDN 2438×4.187J/G
  磨煤机出力(原煤) 11t/h
  磨出口温度 90~100℃
  炉膛出口氧量 2.6%
  4.分析
  在磨煤机出力试验中,磨煤机磨煤出力10.5t/h,通风量28150m3/h,锅炉蒸发量只能达到115t/h/。 通过测定试验表明,锅炉带不满负荷的原因,主要受磨煤机出力限制。雷蒙式分离器通过风粉时拆转大,阻力大,煤粉分离效果好,但出力小;惯性分离器通过风粉拆转小,阻力小,可提高通风和制粉出力,因此我们决定在制粉系统其它条件不变的情况下,将雷蒙式分离器改成惯性分离器。
  5.改造设计
  5.1改造方案
  将原雷蒙分离器改造设计成惯性分离器,其参数:磨煤机出力(原煤)13.5t/h、通风量30000M3/h、煤粉细度R90≤50%、R1000≤3%、一次风粉速度3.35m/s、容积强度3431M3/m3.h。分离器回粉口利用原口(磨机壳顶部250×250接口)。施工方案:原制粉系统中给煤机,一次风粉管道,分离器回粉管接口不变的条件下,拆掉占空间高度3000的雷蒙式分离器,安装高3400的惯性分离器,改造在4#炉实施。
  5.2改造后的测试结果
  试验时使用4#炉的2#、3#、4#磨,试验过程中将各磨煤机出力均调整到12t/h左右,待磨煤机出口风压,风温及给煤机转速稳定后进行测量,雷蒙分离器改惯性分离器后调试结果:具有代表性的4#磨煤机出力(原煤)为12t/h、通风量40700M3/h、煤粉细度R90≤80%、R200≤46.2、R1000≤3.1%、一次风粉速度――m/s、磨出口风温193。测定大灰可燃物高达34.69%。从试验结果看,磨煤机出力提高到13―14t/h,风量提高到35000―40000m3/h,磨出口风压从0.6~0.7kpa提高到1.1~1.3kpa,锅炉能够带130t/h负荷运行。但各煤粉普遍粗(回粉管堵时粗粉增加),分离器挡板全关时,较好的R90也在59.85%,我们对4#磨分离器挡板开度在50%和100%工况下进行煤粉细度测量,其结果无变化。
  测试结果证明了改造设计的失败。查失败原因,其一,分离器容积设计偏小,高度短,风粉气流在分离器速度过高,大量的粗粉被高速气流携带直接送出,造成粉粗;其二,分离器回粉口面积小,折转多易堵塞,使得循环风量减小(或等于零)。在总结经验的基础上,我们改进了惯性分离器的设计方案。
  5.3改进惯性分离器的设计
  改进后设计参数:磨煤机出力(原煤)13.5t/h、通风量35000M3/h、煤粉细度R90≤50%、R1000≤3%、一次风粉速度1.896m/s、容积强度2756M3/m3.h。回粉管口截面积由250×250改为直径Φ内=328,坡度>55°接口改装在磨入口大门顶部,利于回粉,增大循环风量,降低速度;分离器出口直管段≥1.5m,以保证风粉气流充分混合稳流,分叉管提高到八米运转层以上连接,以此纠正一台磨出口两根一次风管道内煤粉浓度不均。
  改进设计后的惯性分离器安装在6#炉的磨煤机上,试验结果以4#磨为例:磨煤机出力(原煤)13.5、通风量35000、一次风粉速度1.869、煤粉细度R90≤50%、R1000≤3%、容积强度2756。
  5.4改进后的调整试验较好,磨煤出力和通风出力都比较接近设计值,较理想。较核计算磨煤出力:
  由公式:Bm=r(v•h•b-Vg)×3600 t/h
  式中:r――煤堆积比重,0.92kg/m3
  V――给煤机括板速度,3#给煤机0.079m/s
  4#给煤机0.0645m/s
  h――煤层厚度 3#给煤机0.13m
  4#给煤机0.16m
  B――给煤机有效宽度 0.4m
  Vg――单位体积内括板所占体积,m3(影响很小,略)
  3#磨煤机出力:
  Bm=0.92×(0.079×0.13×0.4-0)×3600=13.63t/h
  同理可得4#磨出力13.67t/h。
  5.5磨煤机煤粉细度试验
  分离器挡板调节角度0°~90°,0°为水平全开位置,90°垂直全关位置。以6#炉4#磨为例:上挡板开65%、下挡板开40%,R90 为42.28;
  此时锅炉出力为:锅炉蒸发量t/h130、过热蒸汽温度445℃、过热蒸汽压力3.85Mpa、给水温度(额定104℃)81℃、燃煤发热量QDW11.73MJ/kg、运行磨煤机2、3、4号三台。
  5.6试验结果分析
  #3、#4磨运行时间600小时左右,实际磨煤出力可达13.63t/h和13.67t/h,与设计值13.5t/h接近。 #3、#4磨热态通风量高于设计值32000m3/h,说有磨煤机出力还一定裕量,分离器结构及容积改进合理。
  改进分离器出口一次风管布置后,4#磨两根一次风管风量分别为17210m3/h和17283m3/h,3#磨两根一次风管分别为18170m3/h和16535m3/h,偏差小于10%,说明一次风管引出布置较合理,既减小阻力,又减小一次风管风量分配不均。
  回粉管改后,在煤中没有炮线等杂物时,不存在堵塞现象。3#磨分离器挡板指示为上挡板75%,下挡板45%时,去1#角的煤粉细度为R90=37%;调整分离器挡板指示至上挡板65%,下挡板30%时,去1#角的煤粉细度为R90=41.7%,调节幅度达10%。如果分离器挡板调到全开位置0°时,则煤粉细度调整幅度应相对增大,说明分离器改造效果较理想。
  煤粉均匀度n在0.992―1.25,当n>1时煤粉中的粒度就较均匀,即中间颗粒较多,对煤粉着火燃烧很有好处。#3磨去#1角的煤粉量占#3磨粉量的42%,去#4角的煤粉量占#3磨粉量的58%,#4磨去#2角的煤粉量占#4磨粉量的42%,#4磨去#3角的煤粉量占#4磨粉量的58%,这两台磨各自的一次风管煤粉量偏开均为16%。同时,一台磨出口两根管煤粉细度也存在一度偏差,但这两种偏差对炉膛燃烧稳定,热负荷均匀性影响不大。
  对分离器的技术改造,有效地解决了长期以来磨煤机出力小、能冗长能力不足、锅炉带不满负荷等问题,有效地提高了热电厂的经济性及锅炉运行的安全性、稳定性。
  6.结论
  改造FM220•420扇磨分离器,我们经历了实践、认识、再实践、再认识的过程,终于取得了成功。风扇磨直吹式制粉系统选用惯性分离器的合理性及科学性,从理论到实践都得到了证明:即减小阻力,提高出力;磨损轻,维护费用少。惯性分离器值得在风扇磨直吹式制粉系统上广泛应用。
  7.结束语
  多年的锅炉检修运行工作,使自己在工作岗位上走向成熟,但随着科技的发展,我们需要认识和解决的问题也在更新。因此,实践―认识―再实践―再认识是永恒的,我们要有所前进,有所创新,适应新的需要。

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